關(guān)鍵詞 |
630型板框廂式壓濾機 |
面向地區 |
全國 |
入料礦漿的粒度組成對過(guò)濾速度的影響主要取決于其中的細粒級物料含量,其含量越高,物料比表面積(S0)越大,過(guò)濾速度也就越低。在實(shí)際生產(chǎn)中,樣品分析結果表明: -0.1074mm粒級的物料含量對過(guò)濾速度影響尤其明顯,而粗粒級含量雖然有利于過(guò)濾速度的提高,但從以往的實(shí)踐經(jīng)驗看,只有當壓濾入料中0.1125~0.1074mm級物料占80%左右時(shí),壓濾機成餅較為理想;而在出現跑粗現象時(shí),即入料礦漿中>0.15mm粒級物料含量較高時(shí),壓濾機往往會(huì )出現跑料、成餅差、卸料難等現象,而且也會(huì )對濾布造成部分損壞。
機架部分是機器的主體,用以支撐過(guò)濾機構,連接其它部件。它主要由止推板、壓緊板、油缸體和主梁等部件組成。機器工作時(shí),油缸體內的活塞推動(dòng)壓緊板,將位于壓緊板與止推板之間的濾板、隔膜板、濾布壓緊,以帶有壓力的料漿在濾室內進(jìn)行加壓過(guò)濾。
自動(dòng)拉板部分由液壓馬達、機械手、傳動(dòng)機構和暫停裝置等組成。液壓馬達帶動(dòng)傳動(dòng)鏈條從而帶動(dòng)機械手運動(dòng),將隔膜板、濾板逐一拉開(kāi)。機械手的自動(dòng)換向是靠時(shí)間繼電器(KT1、KT2)設定的時(shí)間(2-3秒)來(lái)控制的。暫停裝置可隨時(shí)控制拉板過(guò)程中的停、進(jìn)動(dòng)作,以拉板機構拉板卸料的順利實(shí)現。
液壓部分是驅動(dòng)壓緊板壓緊或松開(kāi)濾板的動(dòng)力裝置,配置了柱塞泵及各種控制閥。壓緊濾板時(shí),按下“壓緊”按鈕,電機啟動(dòng),活塞桿前移,壓緊濾板;當油壓上升到電接點(diǎn)壓力表的上限值時(shí),電接點(diǎn)壓力表上限接通而停泵;此時(shí),壓濾機即進(jìn)入自動(dòng)保壓狀態(tài);當油壓降至電接點(diǎn)壓力表調定的下限值時(shí),柱塞泵重新啟動(dòng)以過(guò)濾所需工作壓力;回程時(shí),按下“回程”按鈕,電機啟動(dòng),活塞桿帶動(dòng)壓緊板回程,濾板松開(kāi);按下“拉板”按鈕,機械手自動(dòng)往復拉板,當拉完后一塊板時(shí),裝在止推板主梁上的行程開(kāi)關(guān)被觸動(dòng),機械手自動(dòng)回程,當機械手回至起始位置時(shí),觸動(dòng)行程開(kāi)關(guān)而自動(dòng)停止。
泥餅無(wú)法脫落
內因:
1、化學(xué)調理藥劑選擇不對。主要原因化學(xué)調理沒(méi)有改善泥性,使得板框壓濾機與脫水污泥的泥性不相適應。
外因:
1、板框機進(jìn)泥壓力不夠。污泥量不足,因此產(chǎn)生的泥餅厚度太薄。
2、濾布的選型不對。針對不同性質(zhì)的污泥,選用對應的濾布。
3、濾布老化。長(cháng)期使用或長(cháng)期不清洗,導致濾布老化、
板框間滲水
1、液壓壓力低;
2、濾布褶皺和濾布上有孔;
3、密封表面有塊狀物。
處理:板框間滲水的處理方法比較簡(jiǎn)單,只要相應的增加液壓、更換濾布或者使用尼龍刮刀清除密封表面的塊狀物就可以了。
主營(yíng)行業(yè):廂式壓濾機 |
公司主營(yíng):壓濾機,板框壓濾機,廂式壓濾機,隔膜壓濾機--> |
主營(yíng)地區:杭州余杭區仁和鎮三星路 |
企業(yè)類(lèi)型:有限責任公司(自然人投資或控股) |
注冊資金:人民幣5000000萬(wàn) |
公司成立時(shí)間:2017-09-25 |
員工人數:小于50 |
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)型 |
最近年檢時(shí)間:2017年 |
登記機關(guān):杭州市余杭區市場(chǎng)監督管理局 |
經(jīng)營(yíng)范圍:壓濾機、過(guò)濾機、環(huán)保設備及配件的銷(xiāo)售;壓濾機及配件生產(chǎn)、加工。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
公司郵編:311100 |
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